1989年,高光來到金種子集團(tuán),在車間維修崗位上,一干就是30年。30年來,他立足崗位潛心鉆研,術(shù)業(yè)專攻,通過“小改小革”,多次解決了生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題,為企業(yè)節(jié)約生產(chǎn)成本近5000萬元。
2008年,為了讓瓶子適應(yīng)機(jī)器設(shè)備,進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率,他又和幾位志趣相投的同事一起嘗試研究,反復(fù)實(shí)驗(yàn),最終研發(fā)出以“行列式代替手工生產(chǎn)高檔水晶厚底瓶”的新工藝,獲得該年度阜陽(yáng)市科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。該工藝打破傳統(tǒng)厚底瓶手工生產(chǎn)的瓶頸,用于公司地蘊(yùn)醉三秋、柔和種子酒、祥和種子酒等酒瓶的機(jī)械化生產(chǎn)中,連續(xù)3年每年都為企業(yè)節(jié)約了1600萬元的費(fèi)用。
2017年伴隨著產(chǎn)品包裝的調(diào)整,公司新購(gòu)封罐機(jī)4臺(tái),在最初的調(diào)試階段,封罐機(jī)離合銷軸總是出現(xiàn)斷裂的故障,一旦離合銷軸斷裂,就要進(jìn)行切割焊接,但當(dāng)時(shí)車間處于生產(chǎn)狀態(tài),包裝物屬于易燃物,無法在車間生產(chǎn)過程中搶修,只能等下班時(shí)間,這就嚴(yán)重影響了生產(chǎn)效率和生產(chǎn)速度。為解決這一問題,等車間的職工都走完了,高光留在現(xiàn)場(chǎng)反復(fù)琢磨、實(shí)驗(yàn),后背都汗?jié)窳艘矞喨徊挥X,最終提出將銷軸內(nèi)的圓柱形彈簧改為錐形,同時(shí)將銷軸由中間空心改成實(shí)心,并經(jīng)過熱處理,以增加銷軸的硬度。經(jīng)過生產(chǎn)檢驗(yàn),他提出的方案成功有效地解決了離合銷軸斷裂的問題,大大提升了生產(chǎn)效率,禮盒的破損率由6.7%降低到0.66%。
同年7月份,公司選派高光等幾名維修人員去設(shè)備廠家學(xué)習(xí)培訓(xùn),為了更加詳細(xì)了解封罐機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu),到了設(shè)備廠家后,他立即要求到設(shè)備現(xiàn)場(chǎng),并自己摸索著把一臺(tái)封罐機(jī)“大卸八塊”,又獨(dú)自一人將封罐機(jī)完整的組裝好,就在這一拆一裝的過程中,高光對(duì)封罐機(jī)的構(gòu)造、原理了然于心。從那以后,只要封罐機(jī)出現(xiàn)故障,他總能快速找到問題的原因所在,并快速解決,大家很好奇這位普通的維修工,是如何做到這些的,用高光自己的話說,“人這輩子沒有捷徑可走,咱們一線工人只要肯學(xué)習(xí)、肯吃苦,就能贏得人生更大的舞臺(tái)?!?/span>
這位在崗位上工作30多年的老黨員,這位車間機(jī)器設(shè)備的“老朋友”,這位熱愛生活又不甘平庸的金種子人,用行動(dòng)踐行著“工匠”精神,用行動(dòng)鼓舞著一代又一代金種子人。
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